< 威顿水泥烟气脱硝窑尾烧成系统案例

自HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在威顿水泥集团有限责任公司2500t/d生产线脱硝技改以来,取得良好的降氨效果。脱硝技改前,生产线氨水使用量为0.68m3/h。脱硝技改后,氨水使用量为0.27m3/h(统计误差在0.01m3/h之内),降氨效果为60%。并且在降低氨水用量的基础上,将NOX排放指标控制在320mg/Nm3点击咨询>>

主要参数 改造前 汇金改造后
头煤量(t/h) 6 6
尾煤量(t/h) 9.2 9.2
投料量(t/h) 190-200 190-200
二次风温(℃) 1100±20 1100±20
三次风温(℃) 880±20 880±20
C1出口温度(℃) 305±10 305±10
窑尾温度(℃) 1100±20 1100±20
NOX考核环保标准
(mg/Nm3
320 320
NOX实际控制标准
(mg/Nm3
320 320
氨水使用量(m3/h) 0.68 0.27±0.01
烟气排放O2含量(%) 8 8
熟料KH值 0.96±0.02 0.96±0.02
熟料三天强度(Mpa) 31 待定
熟料28天强度(Mpa) 57±2 待定
吨熟料标煤耗(Kg) 待定 待定
 分解炉高强还原脱硝

烟气脱硝窑尾烧成系统的全部窑尾用煤构成一个高强还原区,将窑头高温煅烧形成的热力型NOX高效还原。根据这一原理设计出的烟气脱硝窑尾烧成系统无分风、分煤工艺,一方面将氮氧化物在燃烧过程中还原脱出,另一方面可将入窑物料在不结皮堵塞的条件下提高分解率和温度,形成分解炉高强还原燃烧控制技术。

 吸收还原区高温

将四级旋风筒下料管对分解炉下料点位于三次风管之上,高于三次风管0.5米以上。将每列单管下料,更改为双管下料。每单列增加一套分料阀、翻板阀、撒料箱及相应的下料管延长。目的是将相对低温物料下移,吸收还原区高温,凝聚窑气中析出的碱硫等有害成分,防止结皮的发生。

 强力分解煤粉

为提高煤粉分解后的还原剂与NOx反应效率,烟气脱硝窑尾烧成系统在还原剂与NOX的还原区域喷射水蒸气,以高效强力分解煤粉形成较强的还原剂,扩大还原剂与NOX的反应效果。

新闻中心更多>>
在线留言

公司名称:河南汇金智能装备有限公司

工厂地址:河南省焦作市武陟县汇金大道1号

公司网址:m.hnznzb.com

咨询热线:15890024927

豫ICP备15023273号-2