自HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在威顿水泥集团有限责任公司2500t/d生产线脱硝技改以来,取得良好的降氨效果。脱硝技改前,生产线氨水使用量为0.68m3/h。脱硝技改后,氨水使用量为0.27m3/h(统计误差在0.01m3/h之内),降氨效果为60%。并且在降低氨水用量的基础上,将NOX排放指标控制在320mg/Nm3。点击咨询>>
主要参数 | 改造前 | 汇金改造后 |
头煤量(t/h) | 6 | 6 |
尾煤量(t/h) | 9.2 | 9.2 |
投料量(t/h) | 190-200 | 190-200 |
二次风温(℃) | 1100±20 | 1100±20 |
三次风温(℃) | 880±20 | 880±20 |
C1出口温度(℃) | 305±10 | 305±10 |
窑尾温度(℃) | 1100±20 | 1100±20 |
NOX考核环保标准 (mg/Nm3) |
320 | 320 |
NOX实际控制标准 (mg/Nm3) |
320 | 320 |
氨水使用量(m3/h) | 0.68 | 0.27±0.01 |
烟气排放O2含量(%) | 8 | 8 |
熟料KH值 | 0.96±0.02 | 0.96±0.02 |
熟料三天强度(Mpa) | 31 | 待定 |
熟料28天强度(Mpa) | 57±2 | 待定 |
吨熟料标煤耗(Kg) | 待定 | 待定 |
烟气脱硝窑尾烧成系统的全部窑尾用煤构成一个高强还原区,将窑头高温煅烧形成的热力型NOX高效还原。根据这一原理设计出的烟气脱硝窑尾烧成系统无分风、分煤工艺,一方面将氮氧化物在燃烧过程中还原脱出,另一方面可将入窑物料在不结皮堵塞的条件下提高分解率和温度,形成分解炉高强还原燃烧控制技术。
将四级旋风筒下料管对分解炉下料点位于三次风管之上,高于三次风管0.5米以上。将每列单管下料,更改为双管下料。每单列增加一套分料阀、翻板阀、撒料箱及相应的下料管延长。目的是将相对低温物料下移,吸收还原区高温,凝聚窑气中析出的碱硫等有害成分,防止结皮的发生。
为提高煤粉分解后的还原剂与NOx反应效率,烟气脱硝窑尾烧成系统在还原剂与NOX的还原区域喷射水蒸气,以高效强力分解煤粉形成较强的还原剂,扩大还原剂与NOX的反应效果。