汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工程案例

2022年3月10日,青铜峡水泥太阳山分厂2500T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工艺改造。改造后,NOx实际指标控制在100mg/Nm3环保标准范围内,同时氨水使用量直接降低至了0.25m3/h。


2019年3月25日,成县祁连山水泥有限公司3000T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工艺改造。改造后,在降低NOx排放的同时节约实物煤耗5-20kg/t,可使窑产量大幅提高5%以上。


2021年8月24日,永登祁连山水泥有限公司5000T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工艺改造,改造后,在氮氧化物排放量控制在环保标准的前提下,氨水用量由0.7-0.8m³/h,降低至0.25-0.4m³/h,直接降低了0.4-0.45m³/h;同时实现了煤的强化燃烧,使窑的产量得到了大幅提高。


2020年12月26日,漳县祁连山水泥有限公司4500T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统进行技术改造。改造后,漳县祁连山水泥生产线氨水使用量直接降低了250kg/H,节能、 提产效果显著。


平泉冀东水泥有限责任公司3200t/d熟料生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统进行技术改造。技改后,平泉冀东水泥有限责任公司生产线的氨水使用量大幅度降低,且将NOX控制标准降低至环保要求范围。HJ烟气脱硝窑尾烧成系统技改的显著效果受到客户的好评。


烟气脱硝窑尾烧成系统在冀东水泥(烟台)有限责任公司7200T/D水泥生产线进行脱硝技改,改造前NOX指标控制为300mg/Nm3,氨水用量为1t/h,改造后NOX指标控制为50mg/Nm3,在不增加氨水用量的情况下有效将NOX指标控制在了环保要求范围之内。

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烟气脱硝窑尾烧成系统在中材安徽水泥有限公司5000T/D水泥生产线进行脱硝技改以来,氨水用量由0.8T/H降低至0.6gT/H,氨水用量得到有效降低的同时,也大大降低了氮氧化物排放量。

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烟气脱硝窑尾烧成系统在长兴南方水泥有限公司2500T/D生产线脱硝技改以来,在NOX指标控制为280mg/Nm3情况下,氨水用量改造前为400L/H,改造后为200L/H,直接节约氨水用量200L/H。NOX可稳定控制在100mg/Nm3以内,且氨水用量在500L/H。

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烟气脱硝窑尾烧成系统于河南孟电集团水泥有限公司5500t/d水泥熟料生产线进行脱硝技改以来,脱硝效果达到了客户要求。脱硝技改前,NOX实际控制标准为190mg/Nm3,氨水用量为1.08-1.1L/h。脱硝技改后,NOX实际控制标准为90mg/Nm3,氨水用量为0.91-1.1L/h。

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烟气脱硝窑尾烧成系统在宜宾瑞兴实业有限公司5000T/D水泥生产线进行脱硝技改以来,NOX实际控制标准由200mg/Nm3降低至100mg/Nm3,氨水用量由600L/H降低至500L/H,脱硝、降氨效果良好,达到了客户要求。

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自烟气脱硝窑尾烧成系统在成县祁连山水泥有限公司5000T/D生产线进行脱硝技改以来,节能、提产效果明显。脱硝技改前,NOX实际控制标准为300mg/Nm3,氨水用量为800L/h,投料量为430t/h,熟料3天强度为29Mpa。脱硝技改后,NOX实际控制标准为300mg/Nm3,氨水用量为50L/h,投料量为445t/h,熟料3天强度为30Mpa。

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