汇金烟气脱硝窑尾烧成系统自『云南滇东水泥有限公司』于2017年5月13日改造上线以来,稳定节约氨水效果显著,得到客户的极大认可和好评。氨水用量从12.0吨/天,降低为3.0吨/天,实际节约9.0吨/天,预计每年节约氨水使用量2700吨;节约效果将近80%,年仅氨水节约高达205万元(一年按300天计算)。并且在减少氨水使用量的基础上将NOX排放指标实际控制在400mg/Nm3以内。点击咨询>>
主要参数 | 改造前 | 汇金改造后 |
头煤量(t/h) | 6.3 | 5.9 |
尾煤量(t/h) | 9.5 | 9.5 |
投料量(t/h) | 145 | 150 |
二次风温(℃) | 1100 | 1150 |
三次风温(℃) | 950 | 980 |
C1出口温度(℃) | 370 | 360 |
窑尾温度(℃) | 980 | 980 |
NOX考核环保标准 (mg/Nm3) |
400 | 400 |
NOX实际控制标准 (mg/Nm3) |
<400 | <400 |
氨水使用量(L/h) | 750 | 220 |
烟气排放O2含量(%) | 12.5 | 12.5 |
熟料KH值 | 0.90 | 0.90 |
熟料三天强度(Mpa) | 33 | 33 |
熟料28天强度(Mpa) | ||
吨熟料标煤耗(Kg) | 121 | 119 |
在不增加成本,增强水泥煅烧性能,少用氨水、尿素、催化剂等条件下,节约氨水用量60%以上。NOX排放浓度大幅降低达到环保标准。同时大幅节能、提产,大大减少了对空气的污染。
节煤5%-15%——烟气脱硝窑尾烧成系统能在操作运行中灵活调节和控制燃烧状态,燃烧效率高,结皮堵塞几率低,节约实物煤耗5-20kg/t。
提产5-20%——采用煤的预燃及强化燃烧技术,可使窑产量大幅提高5%以上;分解炉对煤种的适应性强,特别适用于低劣煤及挥发很低的煤种(如无烟煤,高灰份(45%)低质煤、高硫煤等),降低水泥熟料的生产成本。