汇金HJ节能燃烧器自在该水泥集团使用以来,节煤、节电、节约氨水的效果都非常明显。水泥窑用生产线为4000吨/天生产线,原给该公司节能技改方案年节约为273万元,实际运行后,推算年节约约863.4万元(一年按300天计算)。点击咨询>>
主要参数 | 原燃烧器 | 汇金燃烧器 |
头煤量(t/h) | 10.5-11 | 10-10.5 |
尾煤量(t/h) | 14-14.5 | 15-15.5 |
投料量(t/h) | 325 | 340 |
二次风温(℃) | 1100 | 1130 |
三次风温(℃) | 900 | 920 |
C1出口温度(℃) | 340 | 320 |
窑尾温度(℃) | 1100 | 1100 |
一次风风量(m3/min) | 140 | 60 |
一次风风压(KPa) | 29 | 50 |
一次风风机电流(A) | 190 | 160 |
头煤风机风量(m3/min) | 60 | 45 |
头煤风机风压(KPa) | 21 | 20 |
头煤风机电流(A) | 85 | 80 |
熟料KH值 | 0.90 | 0.91 |
熟料三天强度(Mpa) | 30 | 32 |
熟料28天强度(Mpa) | ±49 | ±52 |
吨熟料标煤耗(Kg) | 108 | 106.5 |
1.1马赫以上超音速外轴风速;大推力、大速差旋流风卷吸高温二次风,风煤混合均匀,燃料燃尽率大于99%。整体提升熟料提产能力,熟料结粒致密,结粒不粉尘,打磨时间短,提升综合能力。
同时采用涡旋流风道,通过调节涡流风的风速和角度,使燃烧器射流中心的涡流强度调节灵活;避免了1800℃的峰值高温,可有效降低NOX的排放量。
燃烧系统配风工艺使装机容量配置显著降低,与传统燃烧器系统相比节电可达15-35%。