2020年3月19日,青铜峡水泥股份有限公司3# 2500T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工艺改造,有效将氮氧化物排放量控制在了环保之内,改造前NOx指标控制为320mg/Nm3。改造后NOx指标控制为100mg/Nm3;同时氨水使用量由改造前的0.5t/h,降低至0.4t/h,直接降低了0.1t/h。

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2020年3月27日,枣庄市沃丰水泥有限公司5000T/D水泥生产线启用汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统进行技术改造,改造后,氮氧化物排放量控制在了100mg/Nm3之内,氨水用量降低了0.15t/h,达到了国家环保要求的同时也节约了氨水。

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自HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在承德金隅水泥有限责任公司7200T/D生产线脱硝技改以来,脱硝、节氨效果明显。脱硝技改前,NOx排放标值为150mg/Nm3,氨水用量为1.2T/H。脱硝技改后,NOx排放标值为100mg/Nm3,氨水用量为0.8T/H。各项数据皆达到了客户要求。

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自HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在江苏新街南方水泥有限公司5000T/D熟料生产线脱硝技改以来,效果良好。该水泥厂脱硝技改前,NOx实际控制标准为90mg/Nm3,氨水用量为1.0-1.2T/h,投料量为370-380T/h。脱硝技改后,NOx实际控制标准为90mg/Nm3,氨水用量为0.55-0.65T/h,投料量为380-390T/h。各项技改数据皆达到了客户要求。

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HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在华沃(枣庄)水泥有限公司5000t/d水泥生产线脱硝技改以来,脱硝、节氨效果好。该水泥厂脱硝技改前,NOx实际控制标准为205mg/Nm3,氨水用量为1.25m3/h。脱硝技改后,NOx实际控制标准为90mg/Nm3,氨水用量为1.1m3/h。各项技改指标皆达到了客户要求。

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HJ烟气脱硝窑尾烧成系统在赤峰鲁蒙特种水泥有限公司2500T/D熟料生产线脱硝技改以来,产质量稳定,脱硝、降氨效果优良。该水泥厂脱硝技改前,NOx实际控制标准为360mg/Nm3,氨水用量为350L/H。脱硝技改后,NOx实际控制标准为300mg/Nm3,氨水用量为155L/H。在降低NOX实际控制标准的基础上,降低了氨水用量。

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汇金智能装备烟气脱硝窑尾烧成系统工程案例

HJ烟气脱硝窑尾烧成系统于成县祁连山水泥有限公司3000T/D生产线脱硝技改以来,节氨效果超出客户预期。该水泥厂在脱硝技改前,氨水用量为0.5T/H,吨熟料标煤耗为115.89Kg;脱硝技改后,氨水用量为0.15T/H,吨熟料标煤耗为114Kg。在降低氨水用量的基础上,将NOx排放控制在330mg/Nm3以内。

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汇金节能燃烧器工程案例
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